So,
nachdem ich jetzt ein paar Ersatzteile habe und auch etwas Zeit gefunden habe um ein paar andere Teile selbst zu bauen will ich nochmal ein paar Takte zum NXG3 Rahmen sagen.
1.) Das Heckrohr:
Spielt mal lieber nicht mit dem Gedanken das Originalheckrohr zu verwenden. Vergesst es einfach! Das Originalteil ist so dünn, dass ich echte Probleme hatte Spannung auf den Riemen zu bekommen.
- Riemen gespannt, geflogen, Heli fing an sich zu drehen, gelandet, Riemen war so locker, dass der Heckrotor seine Arbeit nicht ordentlich verrichten konnte.
- Riemen gespannt, geflogen, Heli fing an sich zu drehen, gelandet, Riemen war so locker, dass der Heckrotor seine Arbeit nicht ordentlich verrichten konnte.
- Heckrohr war dann eher mehr Eiförmig als rund!
Daher Schrotters Emfehlung: In Baumarkt gehen, 12mm Alurohr besorgen, zurechtstutzen und den gespannt bleibenden Riemen geniessen.
Das Baumarktrohr ist wesentlich dicker und sieht in Silber auch ganz gut aus...
2.) Die Kufen:
Die Befestigung der Kufen am Landegstell ist so noch nicht zufriedenstellend. Die Kufen drehen und rutschen durch vibrationen lustig darum.
Schrotters Emfehlung: Ein kleines Loch in jeweils pro Seite einen Halter bohren und eine passende Schraube reinwurschteln. Das hält die Kufen jetzt fest. Kein verrutschen und verdrehen mehr.
Ansonsten bin ich von dem Rahmen begeistert!
1.) Durch das breite Landegestell hab ich jetzt keine Sorgen mehr mir auf meinem derben Gelände einen geeigneten Landeplatz suchen zu müssen. Es wird gelandet wo es nötig ist.
2.) Durch die gewonnene Höhe unter dem Vogel setzt der Heckrotor nicht mehr so schnell auf dem Boden auf. Ermöglicht Landungen im Kiesbett oder auf Schotter.
3.) Der Rahmen ist für Anbauten flexibel.
4.) Man kann viele Teile selber ersetzen.
Ach so, mein Setup:
WK-WS-26-001 (3500RPM/V)
11er Ritzel
315 Fiber
3xTowerPro
1xWK-7.6-H (Heck)
WK-G007
Jazz
Einer der TowerPro hat mir wohl den letzten Anschlag auf sein Leben wirklich übel genommen und das Zeitliche gesegnet...

Daher der WK-7.6-H Servo. Lag halt noch darum...
Ich glaube der Motor ist nicht sehr effizient. Die Flugzeiten waren sogar mit den 2,5Ah/20C Akkus nur 8-9 Minuten, bei Gelegenheit werd ich mal den BL450 ausprobieren.
Ich werde noch etwas weiter testen und basteln. Es ist noch sehr viel Improvisiert. Er fliegt dafür aber erstaunlich gut!
